廢氣處理設(shè)備,污水處理工藝

臭氧脫硝技術(shù)在330MW燃煤機組的應(yīng)用

2020/9/30 14:53:24

河北省燃煤電力行業(yè)啟動深度減排,氮氧化物排放需控制在30mg/Nm3以內(nèi),現(xiàn)有常規(guī)的煙氣脫硝技術(shù)已達到設(shè)計極限出力,急需開發(fā)高效的脫硝技術(shù)與其進行耦合脫硝。本文主要介紹了臭氧脫硝技術(shù)原理、技術(shù)優(yōu)勢、系統(tǒng)設(shè)備等內(nèi)容,并將該技術(shù)首次應(yīng)用到330MW大型燃煤電廠。試驗證明:臭氧脫硝技術(shù)不受鍋爐負荷的影響,且間接解決氨逃逸超標帶來的空預(yù)器堵塞,另外在超低排放的前提下,臭氧脫硝的設(shè)計效率宜小于等于50%,以達到最優(yōu)的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益。總之臭氧脫硝技術(shù)不僅設(shè)備成熟、施工周期短,而且擴容性好,為后續(xù)NOx的近零排放做鋪墊。


關(guān)鍵詞:燃煤電廠;臭氧脫硝;NOx;深度減排


1 引言


我國以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)決定了煤電仍將長期是我國電力生產(chǎn)的主力軍和電網(wǎng)調(diào)峰的基礎(chǔ)性電源[1]。而煤炭在燃燒的過程中會釋放出大量的污染物(如NOx、SO2、顆粒物及重金屬等),嚴重影響了生態(tài)環(huán)境,進而危害人類健康。這些年我國加大力度推進煤電的超低排放,現(xiàn)在達到超低排放水平的煤電機組已經(jīng)達到8.1億千瓦,這是全世界最大的超低排放清潔能源煤電系統(tǒng)。


近年由于京津冀地區(qū)霧霾天氣愈發(fā)嚴重,河北省實施了更加嚴格的深度減排攻堅方案,其中要求電廠燃煤鍋爐(除層燃爐、拋煤機爐外)在基準氧含量6%的條件下,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別參照不高于5mg/Nm3、25mg/Nm3、30mg/Nm3。這對燃煤機組的脫硝工作提出了更高的要求。


目前國內(nèi)流行的NOx減排措施主要有低氮燃燒技術(shù)、選擇性非催化還原技術(shù)(Selective Non-catalytic Reduction, SNCR)[2]和選擇性催化脫硝法(Selective Catalytic Reduction, SCR)[3],其中低氮燃燒改造基本完成;SNCR投資相對較低,但反應(yīng)溫度窗口窄、脫硝效率只有30~50%,更適用于流化床鍋爐;SCR投資較高,脫硝效率可達到90~93%,但反應(yīng)溫度窗口更窄,改造空間不足[4]。若實現(xiàn)深度脫硝的目標,脫硝效率超過設(shè)計值,氨逃逸將進一步提高,更易造成空預(yù)器堵塞,影響機組的運行安全性[5]。


臭氧脫硝技術(shù)聯(lián)合濕法脫硫塔已經(jīng)在石油煉化廠、化工廠、鋼鐵廠、生物質(zhì)電廠和小型燃煤電廠鍋爐煙氣治理中得到應(yīng)用[6-8]。它不僅能實現(xiàn)高效脫硝,還能脫汞、脫VOCS(Volatile Organic Compounds)、治理SCR氨逃逸,實現(xiàn)多種污染物一體化協(xié)同脫除[4,9]。


2 臭氧脫硝原理


臭氧脫硝主要是利用臭氧的強氧化性,將不可溶的低價態(tài)氮氧化物氧化為可溶的高價態(tài)氮氧化物,然后在脫硫塔內(nèi)氮氧化物被洗滌、吸收,達到脫除的目的。臭氧對一氧化氮(煙氣中氮氧化物的主要成分)進行氧化是本技術(shù)的核心反應(yīng)原理。一氧化氮被氧化的公式為:


2NO+3O3=N2O5+3O2(1)


2NO2+O3=N2O5+O2(2)


NO+O3=NO2+O2(3)


經(jīng)過氧化反應(yīng)后,絕大部分臭氧被消耗,剩余的少量臭氧在脫硫塔中進行分解。臭氧脫硝技術(shù)的優(yōu)勢如下:


1)高靈活性。由于臭氧脫硝對溫度的要求不高(80~200℃),臭氧噴射裝置布置在爐后尾部煙道的脫硫塔入口前端,該處的煙氣溫度滿足臭氧脫硝的要求?,F(xiàn)場可以根據(jù)的煙道布置情況,靈活調(diào)整安裝位置,噴射噴嘴與煙道格柵的總壓損不超過100Pa,對鍋爐運行影響非常小。


2)施工便捷。臭氧發(fā)生器屬于成型設(shè)備,安裝工程量??;針對噴射系統(tǒng)而言,只需對一段煙道進行改造,施工工程量小,施工便捷。


3)易于維護、操作管理簡單。整個工藝涉及的核心設(shè)備是臭氧發(fā)生器,設(shè)備少,且屬于自動化控制。臭氧發(fā)生器的維護主要是臭氧發(fā)生單元的維護,需要根據(jù)運行情況定期維護。


4)可以隨鍋爐負荷及NOx排放的變化調(diào)整臭氧產(chǎn)量,降低能耗。


5)系統(tǒng)調(diào)試簡單、啟動時間短。


SCR脫硝效率達到設(shè)計值的情況下,采用臭氧脫硝技術(shù)與現(xiàn)有的SCR系統(tǒng)配合使用,降低NOx排放濃度的同時緩解現(xiàn)有SCR設(shè)備的運行壓力,并實現(xiàn)氨逃逸的良好控制。它是傳統(tǒng)脫硝技術(shù)的一個高效補充技術(shù)[10]。


3 臭氧脫硝系統(tǒng)設(shè)備


臭氧脫硝系統(tǒng)主要由制氧分系統(tǒng)、臭氧發(fā)生系統(tǒng)、臭氧噴射系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)和DCS控制系統(tǒng)(Distributed Control System)組成。


其中制氧采用加壓吸附真空解吸法(Vacuum pressure Swing Adsorption, VPSA)進行制得,該系統(tǒng)主要由真空泵、鼓風機、吸附塔、氧壓機、電氣儀表控制系統(tǒng)以及緩沖罐、平衡罐等組成。變壓吸附制氧裝置,是在常溫條件下,利用分子篩選擇性吸附空氣中的氮氣,降低吸附塔壓力以脫附吸附于分子篩中的氮氣,從而實現(xiàn)吸附—脫附循環(huán)操作,連續(xù)制取純度90~95%,露點小于-60℃的氧氣。


 


臭氧發(fā)生系統(tǒng)主要由臭氧發(fā)生器、冷卻內(nèi)循環(huán)水系統(tǒng)、儀器儀表控制系統(tǒng)等組成。臭氧發(fā)生器采用微間隙介質(zhì)阻擋放電設(shè)計,不僅大大提高了運行的效率,而且增加了系統(tǒng)連續(xù)運行的安全可靠性。臭氧發(fā)生器放電單元所采用的模塊化設(shè)計方法,使設(shè)備的安裝,檢修和維護工作更加容易。有90%左右的電能不是用來生成臭氧而是轉(zhuǎn)變成熱量,這部分熱量必須由冷卻內(nèi)循環(huán)水系統(tǒng)攜帶至電廠外循環(huán)冷卻系統(tǒng)。當冷卻水溫度超過系統(tǒng)設(shè)計溫度或水量不足時,系統(tǒng)會自動發(fā)出報警信號并降低臭氧發(fā)生器功率。


臭氧噴射系統(tǒng)主要由稀釋風機、混合器、噴嘴和格柵等組成的。臭氧噴射系統(tǒng)是影響臭氧脫硝效率的核心部件,其中稀釋風機的選型、混合器距吸收塔的距離、噴嘴的方向以及格柵的設(shè)計都會影響到臭氧脫硝的效率。


330MW燃煤電廠為了落實河北省深度減排攻堅方案,經(jīng)過多次調(diào)研和技術(shù)比選,決定采用臭氧脫硝技術(shù)進行改造。表1和表2分別為該發(fā)電廠鍋爐、SCR系統(tǒng)的設(shè)計參數(shù),表3則為本次臭氧脫硝改造的設(shè)計參數(shù)。


4臭氧脫硝改造效果


330MW燃煤電廠采用臭氧脫硝技術(shù)順利通過168試運,該項目采用VPSA現(xiàn)場制氧,配置60kg/h臭氧發(fā)生器,DCS全自動控制,設(shè)備運行狀態(tài)良好。經(jīng)環(huán)保監(jiān)測,煙囪出口NOx濃度小于25mg/Nm3、SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1.5%、總排口出未檢測到臭氧逃逸、SCR出口氨逃逸率小于2.28mg/Nm3。各項目性能指標完全滿足技術(shù)協(xié)議要求,取得了圓滿成功。具體的性能試驗結(jié)果參見表4。


在不同鍋爐蒸發(fā)量(985t/h、845t/h和700t/h)和SCR出口NOx折算濃度為40mg/Nm3的前提下,向煙道內(nèi)噴射60kg/h的臭氧,考察總排口處NOx的變化規(guī)律。圖1為主蒸汽流量為985t/h條件下,SCR出口和總排口處NOx折算濃度在24個小時內(nèi)的變化規(guī)律。在臭氧投放量固定時,總排口處NOx折算濃度的變化規(guī)律與SCR出口NOx折算濃度相一致,其中SCR出口和總排口處NOx折算濃度的平均值分別為:40.06mg/Nm3和24.91mg/Nm3,臭氧脫硝系統(tǒng)能脫除15.15mg/Nm3的NOx。


 


2為主蒸汽流量為845t/h條件下,SCR出口和總排口處NOx折算濃度在24個小時內(nèi)的變化規(guī)律。在臭氧投放量固定時,總排口處NOx折算濃度的變化規(guī)律與SCR出口NOx折算濃度相一致,其中SCR出口和總排口處NOx折算濃度的平均值分別為:40.43mg/Nm3和20.01mg/Nm3,臭氧脫硝系統(tǒng)能脫除20.42mg/Nm3的NOx。


 


3為主蒸汽流量為700t/h條件下,SCR出口和總排口處NOx折算濃度在24個小時內(nèi)的變化規(guī)律。在臭氧投放量固定時,總排口處NOx折算濃度的變化規(guī)律與SCR出口NOx折算濃度相一致,其中SCR出口和總排口處NOx折算濃度的平均值分別為:39.59mg/Nm3和14.65mg/Nm3,臭氧脫硝系統(tǒng)能脫除24.94mg/Nm3的NOx。



 


4為不同O3/NOx摩爾比對臭氧脫硝效率的影響作用,從圖中可以看出:隨著O3/NOx摩爾比的增加,臭氧脫硝效率逐漸增加。當O3/NOx摩爾比分別為:1.28、1.49和1.80時,臭氧系統(tǒng)的脫硝效率分別為:37.83%、50.53%和63.00%。


相關(guān)研究表明[10]:NOx脫硝效率隨著臭氧投加量的增加而增大的速率變緩,臭氧脫硝效率越高,投資成本就越高,性價比越差。而在大型燃煤電廠基本上能達到超低排放的前提下,完成河北省深度減排的要求,即NOx濃度都能控制在30mg/Nm3以內(nèi),臭氧脫硝的設(shè)計效率宜小于等于50%。


5結(jié)論


為了完成河北省深度減排的要求,同時考慮到氨逃逸超標對空預(yù)器的影響,將臭氧脫硝技術(shù)首次應(yīng)用到330MW大型燃煤電廠。


本次臭氧脫硝技術(shù)的應(yīng)用成功,為大型燃煤電廠深度減排提供了一項可靠的脫硝技術(shù)路線,它是現(xiàn)有SCR脫硝或SNCR技術(shù)的一個高效補充,不受鍋爐負荷的影響,同時能間接解決氨逃逸超標帶來的空預(yù)器堵塞這一頑疾。

在超低排放的前提下,臭氧脫硝的設(shè)計效率宜不小于等于50%,以達到最優(yōu)的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益。另外臭氧脫硝技術(shù)不僅設(shè)備成熟、施工周期短,而且擴容性好,為后續(xù)NOx的近零排放做鋪墊。


來源:北極星環(huán)保網(wǎng)



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